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煤气发生炉运行中存在的问题

2014/10/10 11:19:37      点击:

在双段式煤气发生炉实际运行中,往往存在诸多的问题,如产生煤气的热值较低、煤气中含有灰尘较多、工况不稳定、人工操作复杂且劳动强度较大等问题。经过现场调查,可以把问题的原因归纳为以下几个方面:

(1)人工用铁棒探测炉内料层厚度和偏火现象,不能及时准确的反应炉内状况,

当发现问题时费时费力,由于炉内工况的不确定性,产生的煤气质量不稳定。

(2)操作人员凭借经验手动加煤出灰,由于操作人员人工加煤出灰,往往造成煤层厚度的不稳定,时高时低,造成煤气成分不稳定,热值较低。在实际操作中,由于操作员担心燃烧层温度过高烧坏风帽,通常的操作是加大下煤量而减少出灰量。这样导致的结果是灰层较高,且料位也较高,煤气生产的反应不充分,有时会出现加煤不畅的情况,还可能出现冒火等现象,极大的降低了煤气的热值。

(3)生产的煤气主要用来冶炼和煅烧等工业通途,但输送压力变化较大,由于流量是一定的,当压力变化时会引起鼓风量的变化,从而影响饱和温度的准确性,进而影响煤气的质量。

(4)饱和温度控制波动较大,有的绝对误差甚至达到 15 摄氏度左右,可能造成煤气发生炉内结渣,冒火等现象,而且产生煤气中2O 的含量较高,容易造成安全隐患。

(5)汽包由于人工控制精度不高,水蒸气波动频繁,也同样影响饱和温度的控制,且人工控制汽包液位往往不能及时发现问题,具有一定的危险性。

(6)工业中产生的有害酚水常被焚烧处理,造成环境污染。总结起来,可以把问题归纳为:炉况的实时检测、上煤出灰的控制、饱和温度和汽包液位的稳定、有害酚水的利用和整体的在线检测与负荷分配问题。